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一车间DCS升级改造

发布时间:2023年10月05日

金秋十月,丹桂飘香。在这个充满收获和喜悦的季节里,我们迎来了一车间DCS升级改造。

    一车间DCS系统是上世纪90年代ABB公司的Symphony系统,这次改造升级为华章AB的罗克韦尔控制系统,在性能、精度、稳定性等方面新的DCS系统将有着质的提升。

     此次改造内容是对一车间PM2、公共和制浆3DCS控制系统进行同步升级,更换系统软件和硬件,所有信号线重新接线,涉及3000多个控制点及所有控制设备的调试。三个车间仪表人员共同参与,项目实施到完成开机为期一周时间。PM2、公共和制浆三个系统分布不同地方,分别以三个车间副部长为核心,由班长、专责为主力,维修工及巡检班等人员组成3个主要团队,在陈工和翟工带领下,三个系统改造同步开展!

    9月28日早上710两台机停机,830开始制浆DCS系统拆线拆机柜,1030进行PM2和公共系统拆线拆机柜。1130完成制浆3个新机柜的安装,1730完成PM2和公共系统的5个新机柜安装。期间各小组负责拆信号线和模块设备,翟志辉、李建明等人完成机柜的拆装,黎广良与华章工程师完成冗余网的组态和PM1冗余网的升级。从生产交付可停电开始,到柜子的搬运和拆装,各步骤环环相扣。第一天的工作量大,但是大家保持专心投入,不怕苦不怕累。拆线拆柜是最累环节,在室内有空调的环境下,大家依然汗流浃背,但丝毫没有影响激情。第一天任务是完成机柜设备就位,实际进度比原计划提前完成网络组态。

    29日开始所有机柜信号线接线,在部长的安排下,大家分工明确,有条不紊的进行。从信号线的整理、剥线、做标签套管等均由专人带头分小组开展,每一个环节都严格谨慎,避免产生差错。由于机柜下方的电缆数量大,而且电缆已经硬化,多芯电缆需要重新剥皮,此过程很容易损坏标识。此时环节,其中一个步骤出问题,很有可能导致电缆线错乱,控制信号缺失,所以谨慎仔细才是保证效率的关键。其中PM2机柜室电缆处理难度大,室内狭小的空间,除DCS系统外还涉及PLCQCS系统,几个系统的电缆互相压在一起。虽然处理难度大,但在黎景贤和李贺荣的组织下最终顺利把电缆整理好,并完成接线。

    30日中午完成三个系统的接线基本完成并正式进入设备单体调试阶段。单体设备调试分两步骤,先信号校对,然后单回路测试。首先电机部分电仪专业先完成信号校对,然后联合生产人员进行,确保现场允许的情况下进行回路测试。过程仪表部分,先是仪表专业进行控制回路测试,然后生产人员针对工艺系统对现场设备测试,分别把信号问题和漏缺设备全面清扫两遍,再对测试结果汇总,并逐一处理。在调试过程也比较顺利,一次性成功率在90%以上。此外也出现一些困难,主要表现在制浆部分,由于原系统驳接线较多,拆除后部分标识不清晰,导致接线长度不够和找不到信号线的情况。处理过程中,黎志威、胡展豪等出于对此问题较为敏感和经验,通过新旧设备的信息分析查找、对线等方法,把这些缺少的信号基本都找到线并接上,有两三个信号实在找不到,班长郭桂全果断组织进行重新放线,最终制浆的设备调试也比原计划提前完成。

     10月3日完成了各系统单体设备调试,104日进入制浆造纸所有设备的联动测试。联动调试作为改造的最后环节,主要由生产部门进行工艺流程的串水调试,过程中对程序的连锁保护、组启组停、工艺流程的检验,对过程仪表的PID参数、控制方向等作初步设定,其中出现的问题由华章工程师进行在线调整优化。

     一车间的DCS升级改造,从前期的准备到停机后的工作开展,充分体现大家对改造的重视程度,虽然车间距离较远,但丝毫不影响三车间对改造的支持,反而提前几周到一车间参与前期交流准备工作。在仪表部的全体人员团结努力下,为期7天的DCS改造项目顺利完成,105日正式开机!

     改造过程大家同心协力,除了艰辛、汗水还有欢
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